改善铸坯内部质量有什么措施

孙明慧01-03 21:39

改善铸坯内部质量有什么措施

2回答
邝威01-03 22:09
控制铸坯结构
向克俭01-03 21:54
九钢炼钢厂因二次冷却工艺和连铸设备存在问题,小方坯时常产生角部裂纹、中间裂纹、压下裂纹和中心疏松。通过工艺优化和设备改进,使小方坯内部缺陷率降到较低水平。通过采取措施,连铸坯内部质量有了较大改善,连铸坯低倍检验结果表明,基本上消除了角部裂纹和压下裂纹,中间裂纹在0.5~1.0级,中心疏松0.5~1.0级。  (1)为减轻铸坯内部裂纹,结晶器冷却和二冷段不可强冷,着手对结晶器水量和二冷比  水量的优化。  (2)通过调整不同的拉矫压力,取相应的低倍试样,摸索最佳的拉矫压力,综合考虑液压状况,红坯压力从510逐步优化为310,并且更换液压阀台,使红坯压力保持稳定。  (3)淘汰遗留的水套,水套壁厚由6改为8,材质由碳钢改为不锈钢,此种水套不易变形,内壁光滑,结晶器水缝的水的流场均匀。  (4)提高冷却水水质  (5)精细操作,通过用后浸入式水口渣线的情况判定结晶器液面的稳定性,结晶器液面控制稳定性大大提高,结晶器液面波动由原±10左右提高到±5,同时确保浸入式水口的对中,保护渣的充填相对比较规范。  (6)改变连铸设备冷却水紊乱的现状,改变水路方向,优化水冷喷嘴和水量,基本达到少量水流到红坯上。  (7)严格控制中间包内钢水过热度。原来中间包钢水20~30℃的过热度相对较大,铸坯柱状晶相对发达,铸坯产生内部裂纹和中心疏松的几率增大,通过中间包温度的研究,现严格控制中间包钢水过热度为15~25℃。  (8)提高钢水的纯净度,提高钢中的/。以前,转炉出钢过程中全程吹氩气搅拌,之后小氩气软吹3,优化为出钢过程中全程吹氩气搅拌,小氩气4,促进脱氧产物的充分碰撞、长大和上浮;同时提高20和20成品中的锰含量,降低成品中的硫含量,由此提高钢中的/,在优化前/很多炉次低于15,优化后全部在18以上,以上措施降低了钢中硫在晶界的热脆倾向。
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