A型石墨粗大

yelei05105-28 17:35

最近一段时间我们的铸件老是反应石墨粗大,性能上面倒是没有什么变化,强度也合格,A型石墨粗大是否与孕育关系很大呢?一次孕育量一直是0.35-0.40%没变,硅钡钙孕育剂,我把二次孕育量从0.13%跳到0.10%,用的是硅锶孕育剂,还是有石墨粗大。配料不用生铁,40%回炉料+60%的废钢出炉温度1530°C。

18回答
ljy11251105-28 21:46
按照楼主的经验,化学成分没什么变化,仅二次孕育量降了一点,但石墨却明显变粗,但机械性能却没有什么变化,这种现象确实令人摸不着头脑.顺便问一下,楼主是用单铸试棒还是用本体试棒测试机械性能的?
xuwu53105-28 20:35
我拍了几张金相图片,大家看一下。
理化检验工05-28 20:05
成分?
yelei05105-28 19:36
13# yelei051 大家谈的意见很全面,特别2,3楼,基本谈全了。 这个石墨如果是100倍,确实粗了一点,可能其他微量元素影响,有时一些元素使石墨变粗变短,但是主要是你的石墨能够保持在A型,是非常好的,非常不容易的,在当今电炉熔炼灰铁,(包括合成铸铁)高温下保持到铁水一包一包出完,最后几包也是如此形态就难能可贵了。
雪花啤酒05-28 19:15
同意6楼意见
xiaoxiangren05-28 18:56
同一楼上观点。不过1530的温度也不算特别高了,如果觉得有可能是温度高跑碳的话,弄点儿原铁水化验一下不就知道了。
1234lixin05-28 18:36
出炉的温度是不是太高了点,不过不知道你们的铸件多大,浇注时间多长
wudong8200505-28 18:24
不清楚过程,建议回到原点,查查过程有何变化
ph822342205-28 18:06
1530°C出炉是要保证包内扒渣后温度1460-1480°C,这个温度比之前也提高了30°C左右,主要是保证浇注最后一箱时温度在1400°C以上。增碳剂的加入是一般随废钢一起加入,稍有减少,化清铁水后再加一部分增碳剂,一般20-30Kg。 增碳剂我们也是换了一个厂家的,之前是南京的,现在是青岛的。
wlnoodle05-28 17:50
1.加大废钢比例,减少回炉料比例,看情况是否有好转。若恶化,则说明增碳剂可能有问题。 2.更换增碳剂试验
fishmanwang05-28 17:36
楼主这是合成铸铁吧,出炉温度好像有点高。
yelei05105-28 17:36
不知是什么产品?看成分的控制接近于欧洲一些国家标准里的成分要求。如果不是客户强制要求成分,可以把硅量适当降低些。
dlee05-28 17:36
1# yelei051 回炉加废钢,必定要加入增碳剂,增碳剂是不是后期加入的。 后期的增碳剂颗粒太大会带来大颗粒的石墨遗传特性,使石墨偏大 过热温度也不用那么高吧,我们一般是在1460出炉的,最高也不超过1480。
铸冶艺人05-28 17:36
石墨粗大可能与成分的含碳偏高有些关系,另外可能二次孕育的总量偏高
yangshilanlan05-28 17:36
适当添加增硫剂,有助于解决石墨粗大
fbai05-28 17:35
楼主2采用的是冲天炉生产吧?
fishmanwang05-28 17:35
看了楼主介绍,产品应是薄壁件,具体石墨粗大(具体几级),从碳当量来说比高碳刹车盘低,楼主强调什么都没变,是否是回炉料中某些元素积累作用
PYCHJM05-28 17:35
配料的合金可以试多着加一点,比如锰,但要结合硫含量。一次孕育适当减少点,二次孕育不变的前提下,薄壁件的话可以提高硅碳比,你没用生铁,回炉料和废钢配料应该不会出这种情况,不排除你的回炉料的遗传性
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