求树脂砂铸件表面气渣孔(渣斑)的解决办法

铸造人10-07 22:55

该气渣孔(渣斑)缺陷常常出现在厚大截面,浇注高度较小的,浇注位置向上的大平面,有时侧面也有出现,大平面向下浇注时有时也出现,去掉涂料层后,呈黄色。轻微的气渣孔深度1--2毫米,面积1--6平方厘米。严重时更深、面积更大,导致铸件报废。 请同行指教,树脂砂铸件表面气渣孔(渣斑)的解决办法,本人非常感谢!!

15回答
fxmsoft1810-08 03:05
是灰铁,严格讲叫气渣坑。请同行指教。
yinfl9910-08 01:55
控制树脂和固化剂的加入量这样就可以减少发气量,然后增加出气面积和适当提高浇注温度
jk200910-08 01:26
8# 冬日阳光 能够解释一下明冒口对渣孔的影响吗,我们也遇到了类似的问题,谢谢请多指点
fxmsoft1810-08 00:55
1# 铸造人 球铁,提高浇注温度解决。 灰铁,浇包挡好渣,同时提高浇注系统的挡渣能力,或者增加过滤网。
冬日阳光10-08 00:35
加强排气工作,同时刷涂料要厚薄均衡。另外可以购买耐火度高一点的涂料 [ ]
DDFMA10-08 00:15
你说的很有道理!气渣坑(渣斑)缺陷产生的原因可能是浇注过程中铸件的某些部位易形成气袋所致,这样,加强排气就尤为重要了。谢谢指点!同时希望同行们继续就气渣坑(渣斑)缺陷产生的原因及预防措施多发表意见,大家交流提高!
ddfwang10-07 23:55
令我头疼的问题,厚大面的铸铁,我也遇到过,目前尚无有效办法,请解决问题的老师指点迷津
铸造人10-07 23:43
个人分析应属于铁水氧化,楼主铸造浇冒系统中是不是有明冒口,有的话改为暗冒口就会明显减少。
铸造人10-07 23:26
“铸造技术 > 2002年3期 > 树脂自硬砂铸造气渣坑、气渣隔缺陷与防止 ”上的文章,谁能共享一下
xfzcgzs10-07 23:10
1# 铸造人 工艺上面可以采用溢流集渣冒口,耐火度,强度好的涂料。
cc6810-07 22:56
浇注温度是最有小的解决方法
光辉铸造10-07 22:56
有时浇注温度提高,缺陷更严重。
高山流水10-07 22:56
100、为何自硬呋喃树脂砂铸件易产生“气渣斑”缺陷? 答:我们在分析缩凹缺陷的时候,发现一种常常出现在铸件厚大截面、浇注压头较小的大平面、有时也会出现在铸件侧面的面积1cm2 ~6cm2,深度1mm~30mm的凹陷,很像厚大截面铸件的“缩沉”缺陷,但仔细观察,看不到“缩”的迹像,解剖后断口组织致密。铸件落砂后,去掉鼓出的涂料层,坑的表面大部分伴有黄色渣层,有时在坑的周围还看到末充分燃烧的炭黑烟层,我们将此类缺陷称为“气渣斑”。 之所以称为“气渣斑”,是因为其生成的主要原因是“气”。 自硬呋喃树脂砂发气量大且 气渣斑 发气速度较大,浇注时,如铸件结构易于在某些部位形成气穴而铸型排气又不畅时,气穴的压力足以使铁液不能进入该部位型腔。如厚大截面铸件的大平面向上快速浇注时,铁液上升速度很快,虽然大平面上设有多个出气溢流冒口,但很快被上升铁液充填失去排气能力,此时浇注人以为已浇满,但整个型腔并没有被铁液真正充满,生成气穴,占据型腔一定位置。过了一定时间以后, 气体逸出,压力降低,较铁液凝固温度为低的熔渣流回空穴处,这样就在凹坑内形成一层黄色熔渣。 我们推荐如下防止措施: 1) 减小型砂发气量,增大型砂透气性:降低树脂加入量,尤其是采用再生砂时树脂加入量不宜超过1.2%。提高旧砂脱模率,降低灼烧减量和粉尘含量,厚大截面铸件宜采用较粗原砂。加强铸型人工通气,填砂后扎出气孔,孔径∮3~5 mm,孔距60~80 mm。 2)加强浇注时型腔气体的排出能力和排出速度:分型面设置出气溢流冒口,溢流部分的截面积必须大于内浇口截面积。合理封箱,做好分型面,要达到既能出气,又不跑漏铁水。 摘自《自硬呋喃树脂应用技术升级版》
周建章10-07 22:56
气体来源是主要的,先把型腔内的水分充分烘干,采用热风机送风,可以保证水分去除很多,
尖刀上跳舞10-07 22:55
此类问题也是近期我公司的主要缺陷,提高浇铸温度,但是会增加粘砂; 如果浇铸速度过快,是否也会造成这类缺陷?
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