技术含量较高的讨论(QT450-10转向节铸造)

ttooyy07-01 08:23

目前我厂开发的一个转向节遇到了难题。该转向节是配套日本车的,大家知道,日本人的要求很高,对本体要求球化率70%以上,铁素体含量70%以上,材质为QT450-10.我们试了几次,附块能达到要求,本体壁厚小的部分也能达到要求,但在壁厚比较厚的根部(30mm左右),以及进水口位置,则经常出现蠕虫,球化率在60~65%。首末箱都有这种情况。我起初认为是这些厚大的热节部分,不容易散热,造成球化衰退。但是理论上浇注温度高点,对提高球化是有好处的,这点实际与理论相矛盾。也许还应该探讨其他原因。有位高工提出是石墨二次析出造成的。现征求各位高手意见!

14回答
wangyoufa07-01 12:33
楼主没有将一些重要工艺参数陈述出来:1.出炉温度?2.浇注温度?3.反应结束至浇注结束用时多少?做球铁过程控制至关重要。 帖子题目看起来挺雷人的
206878507-01 11:24
各位朋友,不好意思,这段时间出差,没有来得及更新帖子。今天把上次试验结果通报下,请大家发表意见。 原铁水 CE:3.934%C:3.69% Si:1.517 % P:0.049 % S:0.017% Sn:0.002% Cu:0.026%  第1包水成份%:CE:4.557C:3.700 Si:2.550  P:0.031  S:0.012  Mg:0.041 Mn:0.130  Ti0.020  La0.004  Ce0.028  第2包水成份%:CE:4.565 C:3.680 Si:2.620  P:0.030  S:0.013  Mg:0.038  Mn:0.130 Ti:0.020  La:0.005 Ce:0.022  第3包水因光谱试样孔眼太多,没法打出成份。  第1包水球化剂,孕育剂采用A厂产品,球化反应时间1分18秒;第2包水球化剂采用B厂球化剂,孕育剂使用高钡长效孕育,球化反应时间1分钟;第3包水使用B厂球化剂,孕育剂为普通孕育剂,Si: 70%~74% Ca : 1.0%~2.5%。第1,2包水的球化剂,孕育剂没有检测,是临时拿来用的。我们暂时不去纠结孕育剂球化剂的成份。先看结果:第1包水:首箱1#部位球化率(下同):80 2#:80 3#:70 4#:70 5#:65 6#:65 末箱:1#80 2#80 3#70 4#80  第2包水:首箱:1#80 2#80 3#70 4#70 5#65 6#65 末箱:1#80 2#80 3#70 4#80 6#70 第3包水:首箱:1#80 2#80 3#75 4#70 5#60 6#55 末箱:1#80 2#80 3#65 4#80 5#65 6#65   另外将试验的边界条件说明下:1)我们是双联熔炼,平时S含量在0.02%左右,这次在电炉前多脱了一次S后,将铁水倒回电炉,所以S含量比平时低一些 2)球化剂,孕育剂,随流孕育剂加入量分别为1.3%,1%,0.1%,三包水加入量相同;3)检测部位因为要为客户保密,不便把图纸放上来,但可以说明的是,1#,2#,4#部位比较薄,在10~30mm,3#,5#比较厚,在50mm左右,6#部位为进水口,做过转向节的其实可以想象得到,转向节都差不多。这也说明了该转向节的难点在于厚大部位不合格。本体付块金相80%,本体
锦衣卫07-01 10:54
QT450-10的转向节很普通的啊,GF都在生产QT700-10的转向节了。控制Mn,S,有害元素要低。 Mn:0.2-0.3%,S≤0.015%,P≤0.035%,Ti≤0.035%;Si:2.2-2.4(低冲)2.5-2.8(常规)。 原铁水要求纯净,使用优质生铁、废钢、球化剂及相关合金 本体球化率一般80%以上。 球化剂:低稀土的,建议:Mg:5.5-6.5 ;RE:0.8-1.2
ttooyy07-01 10:24
本体要求70的球化率应该还是可以做到的,楼主先给出你的化学成分看看,必要做一些尾包的化学成,主要看看残余镁,稀土和硫的含量
xyzhlan07-01 10:04
15# 刘中华 同意15楼朋友的看法
fscafy07-01 09:44
1# ttooyy 你的问题提出很好!几年前有位年轻朋友提出如何提高我们的球铁的石墨球化率问题,因为我国普遍球铁的球化率没有国外的高,现在结合风电大断面球铁的熔炼工艺来看,控制原铁水中有害元素的含量,降低原铁水的硫含量在0.01%左右,是提高球化率的首要条件。 结合你的铸件,在局部地方出现球化率低,除了上面说的之外,要局部加强冷却。不对请指正。
xyzhlan07-01 09:24
另外,我们采用的是双联熔炼,S一般含量在0.02以上。上次试验的时候经过二次脱S,将S降低到0.02以下,还是会有部分本体球化率70%以下的情况。降S的含量是有作用的,但降S应该不是完全能影响厚大部位的球化。
梁文武07-01 09:12
你的这种现象在厚大断面球墨铸铁生产中很普遍,我们也经常遇到这样子的问题。一般的方法是加强孕育,采用长效孕育剂;降低硫含量;增强局部冷却速度。顺便说一下,蠕虫状的石墨性能其实也挺好的,在某种程度上也可以与球状石墨媲美。
铸冶艺人07-01 08:54
为何不用重稀土球化剂呢?专治厚大部位衰退。
ttooyy07-01 08:39
个人觉得残留镁0.041/0.038 很低,不知道其中有效镁含量多少,还有残留稀土量0.028 /0.022 控制的有点高,控制在0.015左右为好
铸造虫07-01 08:24
楼主,,铸件壁厚位置特别是冒口位置相比之下是容易出现衰退问题,但结构决定了,况且比你做的铸件壁厚厚的多的铸件都在做,所以这个原因你不要考虑,查查你的成分吧。你说提高浇注温度对球化有好处,不是吧。相比之下高温衰退的快,你高工说的应二次石墨析出导致,我认为也不是,我做的铸件很多都会有二次石墨,(对壁厚不均匀铸件相反有很好作用,在铸件 凝固后期可以适当补缩独立热解),当然这个与现在很多人要求石墨大小均匀相违背。不过我认为只要能满足机械性能与铸件内部致密才是关键的。
高大有07-01 08:24
转向节要求的不单单是球化率,对组织的微观缺陷也很严.我以前也干过转向节球化率比楼主的要高的多,感觉你们处理工艺是否有问题,请把光谱成分和金相图片上传(干转向节的材料都得用上等的)
辉精英07-01 08:24
楼主怎么没再继续更新信息,问题解决没有,如何进行的,原因查清了?
刘中华07-01 08:24
看楼主的含镁量0.041/0.038不是太高,提高到0.05左右不行吗
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