失蜡精密铸造出现龟皮状现象,问题出在何处?

拉斯特05-17 22:36

各位坛友: 如图示,单重30KG,材料4230,浇注温度1600°,壳子用砂填围。浇注后的结果如图。问这个问题出现的原因? 原来生产过一批,没有出现这样的事情。

14回答
冰与火之歌05-18 02:47
18# JL铸造 关于铸件的第一和第二张照片,和我说的情况类似,所以只要将壳子的焙烧搞好应该就没有问题了。 第3和第四张照片,第3张是浇注时金属液对流所致,而第4张纯粹是缩孔所致。所以解决的方法应该有所不同。 第三张照片的解决方法是加大浇注速度; 第四张则必须改变冒口和浇口的位置和大小才能行的; 我的解释希望你满意。
JL铸造05-18 01:37
16# 冰与火之歌 刚毕业,已经过了五个月了,公司规模很小,不是这个专业的遇到问题自能靠自己想象。图中是及
拉斯特05-18 01:07
15# JL铸造 我估计朋友接触精铸还不久,这个问题再过半年也许就不用别人回答了。粘度、温度、湿度能保持你提供的参数不用改变。如果湿度不能保持建议提高点粘度。裂壳除了参数还有很多因素。防止裂壳的办法也很多。不要着急,自己慢慢体会领悟。
拉斯特05-18 00:37
10# 拉斯特 1.因为烘干炉子检修,检修后装壳子进行烘烤,然后在壳子温度大概200°左右是浇注 这句话不明白,怎么是200度浇注?你型壳不焙烧吗? 请你解释清楚,我好分析。
castengineer05-18 00:17
1# 拉斯特 这种铸件便面暗纹,好像叫龟裂吧?至于机理,以后再交流!
拉斯特05-17 23:57
1# 拉斯特 是不是浇注温度的问题?
钢之铸造师05-17 23:37
1# 拉斯特 建议朋友去看看这个帖子,可以做参考! ... p;extra=&page=1
liuxing96305-17 23:24
公布最后结果: 这个原因是壳子焙烧不彻底所致。现在的产品已经全部没有了最初的现象。 谢谢大家的讨论和支持!
liuxing96305-17 23:07
兄台, DSC01539.JPG (493.58 KB, 下载次数: 0) 下载附件 保存到相册 浇注系统,供参考 2012-11-20 20:02 上传 DSC01597.JPG (631.34 KB, 下载次数: 0) 下载附件 保存到相册 2012-11-20 19:53 上传 DSC01598.JPG (577.67 KB, 下载次数: 0) 下载附件 保存到相册 2012-11-20 19:55 上传 DSC01601.JPG (578.04 KB, 下载次数: 0) 下载附件 保存到相册 2012-11-20 19:57 上传 DSC01604.JPG (744.45 KB, 下载次数: 0) 下载附件 保存到相册 2012-11-20 19:59 上传 可否帮忙看下小弟这产品缺陷是否跟你所描述的缺陷如出一辙???有些铸件会出现缩孔、缺肉现象又作何解释???(硅溶胶工艺不锈钢件、浇注温度为1620度、焙烧1115度保温2小时)
liuxing96305-17 22:52
低温蜡,硅溶胶+水玻璃复合工艺我们也做,但是没有出现过这样的情况。会不会是表面层风干不彻底。脱蜡的时候可能就形成了隆起。脱蜡后、浇注前有没有都查看一下模壳啊?浇注时可以留下一个模壳破坏了看看。 如果面层和加固层材料的热膨胀比差异大的话也可能有。
JL铸造05-17 22:37
4# zjy95381 我有一点不明白~如果模壳开裂的话,铁水势必进入裂缝,进入裂缝就必然形成凸起,但是看图片那些都是凹陷进去的啊~
JL铸造05-17 22:37
19# 拉斯特 第一张图片将壳子培烧后具体措施有哪些??(1.将保温时间延长;2.预焙烧;请问有什么检测措施和标准吗??) 第三张图片就是因为浇注速度慢导致钢水温度降低,不易融合对吗 第四张改变浇冒口是达到增加补缩的目的对吗??
拉斯特05-17 22:37
对于这个问题,我们回忆生产的过程如下: 1.因为烘干炉子检修,检修后装壳子进行烘烤,然后在壳子温度大概200°左右是浇注。 2.这个产品是出口产品,故表面要求高一点,所以熔炼温度比较高的情况下浇注。 3.其他产品的壁厚较薄,没有出现大量的类似问题,但是比较厚一点的也有轻微的类似问题; 4. 最后怀疑,仍然是壳子的焙烧存在问题,浇注温度高后产生的化学反应所致。因为炉子修理后第一次使用就将这个零件放进去进行焙烧。
JL铸造05-17 22:37
是不是低温蜡硅溶胶+水玻璃复合的工艺?模壳在焙烧炉里的情况咋样?加热时间 还有温度?
相关问答
记忆加温2018-12-04
热情与痴狂2018-12-05
自私2018-12-05