HT250铸件夹砂

18994605863HHG07-02 16:49

见图:HT250铸件夹砂,3.20-3.30%C,2.0-2.2%SI。A型石墨型砂性能见表。请教此缺陷如何解决。型性能有哪些需改进的地方,紧实率/水份,我们一直在8左右,如何提高?垂直线造型

18回答
pigeon07-02 21:00
我们的做的产品有些地方和这种比较类似(外模上凸起小砂胎),粘砂(不是铁夹砂)严重。我们人工喷涂料点燃后,这种凸起的小砂胎变得很脆,我用轻轻一按就能压破,导致产品粘砂严重,也有部分铁夹砂,后来手工刷涂料效果也是不理想,你们可以试试手工刷涂料,进一步验证下。
18994605863HHG07-02 19:50
我以前看过别人发著作。 提高紧实率。主要是增加有效粘土,减少失效粘土。细化砂子颗粒。含水量可以增加紧实率,但水分过高,砂型通气性差,发气量大。 不好意,帮不上忙,对砂子只是初学者。
pigeon07-02 19:19
17# yangt321 是的,我们用的是钠基的,有位朋友说用钙基的好,各抒己见,可能他有他的理由。
yangt32107-02 18:50
16# 会飞的兔子 垂直线使用的是单一砂,而且造型速度很快,500型/H,如不注重型砂质量,生产出来的废品,不得了,是要
18994605863HHG07-02 18:30
11# 18994605863HHG 你现在的试验数据上传一份
xuwu53107-02 18:10
10# pigeon 单纯用钙基的 对自动线 高端的产品 完全不行一般都是用纳基有些技术强 管控好的 企业会用 钙纳基 混合的来降低成本 提高流动性 一般的小厂不建议这样用一旦出问题 真是伤不起的
杨能义07-02 17:50
压缩机机体,我们的也有这种现象,同求解决方案
libze07-02 17:37
内深凹处有排气塞 ,本人认为是结疤,明天再发一张清晰的图片。另我紧实率/水份 不高,请大家帮我议议。
woshi564107-02 17:20
不是粘砂是夹砂,图纸要求不许垫,我们现在用铣床清除。
18994605863HHG07-02 17:04
“看了看型砂数据,这样的砂是不合适用于迪砂线的,”请说明原因
会飞的兔子07-02 16:50
2012-5-25 18:55 上传 点击文件名下载附件 J是结疤缺陷这图应该能反应出来,与上图是同一种同一批铸件。
18994605863HHG07-02 16:50
这个地方就是比较容易粘砂,最简单的办法就是把这个地方垫高点,别那么深~~
18994605863HHG07-02 16:50
我认为是 粘砂垂直线 这样的小深凹的地方 把 R角 要尽量做大 可以避免此种现象
会飞的兔子07-02 16:50
深凹处未射紧,此处模具加排气塞看能不能射紧
18994605863HHG07-02 16:50
我们公司有句质量警戒语:铸件外观不良80%来自型砂不良。(垂直线),所以垂直线对型砂质量控制很严,到外面参观了几个厂,人家型砂控制得才数得上好,山外有 山,自叹不如。
18994605863HHG07-02 16:50
砂子问题。 楼主,可以考虑把此处斜度加大。虽然楼主说客户不允许改。 但我认为,既然现阶段保证不好,不如弄出来个规范点的,至少整齐的不合格的槽子,和不整齐不太合格的槽子没多大区别,对吧。 期待楼主解决紧实问题,或者另有高招。
18994605863HHG07-02 16:50
这几天通过对型砂的改善,结疤缺陷有所改善,(附改后型砂检测)大家共同学习。 2012-5-26 09:21 上传 点击文件名下载附件
yangt32107-02 16:50
看了你们很专业分析数据,DISA线紧实率/水分一般得10~12,从数据上看,型砂的颗粒细度指数很好,湿压强度也很高,含泥量11.5%非常正常,混砂效率有63%,只能怀疑你的原砂了,你们原砂产地是哪?角型细数是多少?
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