灰铸铁HT250,大家来分析下如下铸件缺陷产生原因

wubin318808-29 07:44

5T感应电炉,DISA231造型线出炉温度1460,浇注温度1410,炉前孕育量0.3%,随流硅钡5克每秒,曲轴小铸件,一模48件 炉前成分控制C:3.28 Si:1.75 Mn:0.65 S:0.06 P:0.02 Cr:0.06 Cu :0.23,在模板上有所调整加大铁水流量,有所好转但还是存在,小概率出现如图铸件,有的内部直接是空的,重量直接可以感觉出来,缺陷铸件模号集中在下模

17回答
ningjianyu08-29 11:54
7# pigeon 确实出品率没到50%,能在7.3秒左右浇完,模板浇口杯较大,冒口较多
wubin318808-29 10:44
4# kyboZ 一箱浇完基本在7秒左右,每箱30kg,一包铁水浇完11分钟,每包1.8T,曲轴小件0.264kg,已在模版上做过修改,加大内浇道宽度和加高竖浇道高度都没改善
wubin318808-29 10:14
2# 翔龙铸造 有的铸件里面基本是空的,单纯从CE和提高浇注温度很难彻底解决吧
ningjianyu08-29 09:44
19# ningjianyu 宁师傅,你觉得出现缺陷的那排优先充型效果会有吗
pigeon08-29 09:24
17# xiayaxi 如果是夹渣,那怎么解释有的铸件外表面完整,长轴内芯全是空的,而且铸件内部无渣的痕迹,空余部分就是铁水没浇的样子
wubin318808-29 09:04
1# wubin3188 转一下型板图,看看再定。
wubin318808-29 08:44
各位大侠发表发表高见啊,个人认为缩孔是不太可能的。
kyboZ08-29 08:33
可能是的,你们的浇注速度快,冒口要大些,加上浇口杯横浇道都大,出品率是不高。
wubin318808-29 08:14
也打算下次试的时候提高CE和提高浇注温度再看看效果
翔龙铸造08-29 07:59
C是不是少了些? 电炉熔炼C尽量走上线 我们以前也遇到过这样的问题 但是没这么严重 后来在出炉前加点增C剂就解决了 呵呵 至于是啥原理 我也不明白 还是请懂的说说 我也学习学习
wubin318808-29 07:44
楼主的设备是迪砂231-b,理论造型速度500箱以上每小时,该曲轴产品是给我们公司做的,单件重量约0.26,48件每箱,出品率大约60左右,一箱应该是没有30kg,浇注速度大约7秒每箱,采用英达自动浇注机。下模应该是指楼上说的那样在模板下部。
wubin318808-29 07:44
11# ningjianyu 我推敲了下你说的卷入性气体,之前我们浇注速度在9-10秒左右的时候没有这种情况出现,很大可能性是浇注速度加快后,气体排出时间缩短,来不及排出
wubin318808-29 07:44
15# gzqin 整个熔炼的过程都已成熟应该不成问题,曲轴小件本身浇注温度不算高,再降是不是有点低了,我们也考虑过了,如果是缩孔,铸件不可能完整,而且是固定下排模号,只是内芯有缺陷,图片已上传,研究研究
guoke08-29 07:44
8# ningjianyu 宁师傅,我们的曲轴出品率确实蛮低的,每箱没到30kg也接近了
ningjianyu08-29 07:44
根据上述楼主的数据,感觉有点问题: 1、48件一箱,单件0.264KG,0.264*48=12.672KG,12.672/60=42%的工艺出品率,如此低的灰铁工艺出品率,是怎么布置的型板,该有多大的浇冒口啊?希望上传型板一探究竟。 2、按楼主的数据,1.8T铁水,每箱30KG,也就是60箱,11分钟浇完,每箱11秒,差不多每小时330箱的造型速度,DISA231造型线能稳定运行这么快? 3、30公斤铁水要在7秒浇完,浇注速度也太快了吧?搞过高速造型的同行来证实一下,能不能做到?是手工的还是浇注机的?手工的无论如何做不到,但浇注机浇注,好像国内没有这么大的浇注机吧? 4、DISA是垂直分型的,不知道楼主所说的下模是什么意思?是指靠下面一点的铸件吗?因为是垂直分型的,下面的铸件压头高,理论上是出现缩孔的机率更低? 5、
wubin318808-29 07:44
感觉为浇注铁液夹杂形成,考虑浇包炉渣清理不够。
实干家08-29 07:44
从断口看,不像气体,很像缩孔,建议降低浇注温度,CE控制的应该是可以。最好发一张完整的工艺照片上来,看看再说啦!是不是铁水熔炼没有控制好,用什么原材料啊?
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