35#毛坯锻件是否可以不加热气割

joven091104-22 09:25

有一材质为35#的方坯锻件,厚度410mm,宽1200mm。由于锻件已经做完正回火,在车间一角落放置两年多,现想用其做一工装,需气割。由于工装较急,我安排常温气割,当时气割后经多次多人看后没发现裂纹,然后清理气割后的毛刺去应力为省煤气,第二天领导要求装在600-800度热加热炉(1250°刚停4小时,没打开炉门)里封炉炉冷(当时我不同意,温度太高。我的去应力工艺,冷炉缓慢升温到580,保8h,然后炉冷至250)。结果出炉,发现出现一道横裂(在气割面,深70mm)。个人认为装炉温度过高。领导却说是我气割时没预热造成的,与装炉没关系。清高手分析其原因?谢谢!

12回答
joven091104-22 13:36
正回火完全,这个材质和这个截面在室温20度以上,气割时不预热从我的经验来看是没有问题的。当然,气割后仍然存在热应力和组织应力,需及时入炉,去应力回火。至于入炉后开裂,最好有照片或简图,才好判断。
拉斯特04-22 12:25
2# liyanfeng1 李工非常谢谢你!照片没拍,我画了张示意图!当时气割后就放在加热炉旁边的,温度不低于20°。
shihaod04-22 11:56
我认为: 与装炉的温度关系不太大,主要原因应该是 1.切割是从一边开始直到另外一边而造成应力集中所致,而且在开裂处存在微观缺陷或非金属夹杂物; 2.35#钢如果成分达到上限,在加上有微观缺陷(比如偏析和/或非金属夹杂物),则裂的可能性就会大大增加; 3,裂纹处做成分分析、金相、渗透应该可以确认原因; 我遇到过类似情况; 供参考
sguowang04-22 11:26
7# liyanfeng1 谢谢!当时气割到发生裂纹位置停留了几分钟,但是没发现此处存在什么裂纹源呀?气割后清理时确实没发现有裂纹。
liyanfeng104-22 11:06
4# chenlei0228 谢谢你的分析!我在想因气割后,该截面附近区域产生内应力,由于气割后没有立即装炉,在车间放置时间长,突然装在高温炉里, 该截面表面与内部应力加大,导致裂纹。这种可能是否有呀?
joven091104-22 10:46
12# joven0911 我把这称之为 ------- 宏观缺陷微观入手,微观缺陷宏观分析。十几年前遇到过调质后使用中大量开裂的问题,是通过PT和金相发现问题的----非金属夹杂物+淬火裂纹,这些缺陷都是以微小形式出现的。
joven091104-22 10:26
10# 拉斯特 很遗憾的是, 由于是急用,现已经补焊,没机会分析其具体原因了!非常感谢你的回答。 如果不是装炉温度造成的,而且表面上没有发现有裂纹,那就是微裂,肉眼看不见的缺陷造成的可能性了。
chenlei022804-22 10:14
1# joven0911 410厚正回火后的35钢常温气割应该没有问题,我们曾常温气割20t的45钢钢锭,没有问题
hmdz199804-22 09:56
35钢一般不预热也可以气割的,我曾经气割一个直径800的坯料也没有开裂。
liyanfeng104-22 09:41
35#材质不预热进行气割没有问题的。其实你可以放在刚锻好的锻件旁边进行操作。
拉斯特04-22 09:26
这个开裂位置表面有没有其他缺陷?比如切割缺口、折叠裂纹等可引起应力集中的缺陷。这些位置容易诱发裂纹,是薄弱环节。
joven091104-22 09:26
看看裂纹开裂源头在什么地方,我想开裂原因肯定来自于加热和冷却,速冷速热造成局部应力过大。锻件放置时间长,受天气变化,内部也存在应力,由此加热造成开裂源,致使整个应力聚集所致。
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