[参赛]锻造开裂原因分析贴

laogen107-05 19:24

钢种相当于3Cr13,但里面加入了900ppm的氮。各位帮忙分析分析开裂原因。

13回答
liyanfeng107-05 23:35
9# laogen1 坯料重量、直径,另外可否上传一下你们的加热工艺?
laogen107-05 22:24
9# laogen1 高温下出现了两相组织,或高温时沿晶界出现N化物,削弱晶界强度,塑性降低,宏观表现为裂纹,实际是沿晶界开裂。了解一下,是冷装炉还是热装炉。
liyanfeng107-05 21:54
9# laogen1 非常关注此类情况,以前也遇到过,经检验,没有过烧现象。其原因等待高手朋友解答,关注此帖。
laogen107-05 21:25
12# laogen1 我提个意见供参考:15吨电渣锭,直径1100mm,400-500℃冷装炉,按直径10-15㎜/秒均温;下来以60-80℃/小时升温至800-850℃,按5-10㎜/秒均温;再按80-120℃升温至始锻温度,按5-10㎜/秒保温后进行初锻。
liyanfeng107-05 21:05
12# laogen1 以前锻造过这个钢种吗?
laogen107-05 20:45
前面讲锻造裂纹 钢中氮含量高时,易形成AlN、TiN、VN、Si3N4、Fe4N、Fe2N等氮化物,影响钢基体的连续性和塑韧性。同时[氮]本身同意造成带钢表面质量缺陷如边裂等。
laogen107-05 20:25
人家要的这玩意,我也不知道为什么要加啊。
laogen107-05 20:13
为什么加N?
laogen107-05 19:55
750电渣锭干过2支,没问题。
laogen107-05 19:39
IMG_4527.JPG (32.99 KB, 下载次数: 0) 下载附件 保存到相册 2010-4-3 20:32 上传
laogen107-05 19:25
我上图了,没传上去,正在再次试着上传中。
合金钢07-05 19:24
我们用的15吨电渣锭,直径1100mm,冷装炉,850℃有保温,保温时间也够,电渣锭透烧没问题。
laogen107-05 19:24
我也怀疑是否锻造原因,说实话钢锭本身表面就不太好。 IMG_4686.JPG (29.97 KB, 下载次数: 1) 下载附件 保存到相册 2010-4-5 15:32 上传 IMG_4692.JPG (27.06 KB, 下载次数: 0) 下载附件 保存到相册 2010-4-5 15:39 上传
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