QT500-7铸件出现气孔的具体原因是?

纯白色的黑11-17 10:51

最近我公司的QT500-7铸件一直出现气孔问题,在铸件表皮至2mm处,上下箱都有。熔炼设备是3T两排大间距冷风冲天炉。熔化率为2.7-2.8T/h,温度在1390-1420℃。在造型上,背砂湿度正常,造型砂水分<6.0%,煤粉加入量为1%。

2回答
卫富平11-17 11:21
关键问题在于你的型砂水分高了许多!因此球铁出现皮下可达3㎜的直径1-3㎜的气孔,甚至更严重一些。所谓高许多就是你的铸件下部也有皮下气孔!
青铸厂刘连琪11-17 11:06
500-7出现气孔问题主要是皮下气孔。1 您出炉温度偏低。球化处理前的出炉温度不应低于1420°。因为球化处理时温度降低50-80°2 采用湿型铸造时,必须严格控制型砂中的水分,其最多含水量不得超过5.5%。 3 提高浇注温度,特别是对于薄壁铸件,浇注温度不得低于1350° 4 球化处理后扒渣 浇注前档渣,以防止更多的随铁液进入铸型 5 球化处理后,令铁液静置片刻,这对颗粒上浮进入渣中后排出有利 6 提高铸型的透气性,有助于减轻皮下气孔。 7采用冰晶石粉可有效减轻皮下气孔。8 避免铁液中含有铝,因为它易与水蒸气反应,而产生氢气孔。 9 在型砂中附加还原性的碳质添加物,可防止皮下气孔的产生。 10 改进浇注系统设计。 仅参考
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