球化处理采购单

提问人:张炜
浙江 嘉兴 09-18 19:23

球化处理时发生异常如球化剂漂浮,处理温度过高等导致球化不合格,这时浇包内的铁水该如何处置和补救呢?

张炜:球化剂漂浮时小吨位的中频炉可以倒掉一半铁水以后回炉用,另一半倒入电炉重调成分,在球化处理;温...更多
提问人:ajiang9029
福建 厦门 08-30 22:00

温度一般 很好操作适当的覆盖球化剂铁水就会沸腾的比较稳衰退现象不容易出现 这么做了半年 1个衰退的件也没有 现在冷风改热风温度太高了全厂的人都说好 我这个负责搞球化的怎么感觉不是特别好呢 球化剂加的少了怕衰退多了怕翠 该覆盖的覆盖了该捣实的也捣了 但偶尔的 总会因为球化的速度太快 而造成包底衰退 难道也要给捣实的力度 铁屑覆盖的多少做个规定? 恩。。看来是的 冲天炉总是让人不好琢磨 。。就像牲口一样 平常好好的说不定什么时候给你使点性子够你受的 倒没出现什么大问题就是写出来 给大家看看

abiao:我做的是平均壁厚3MM~4MM的 球铁件 长度约400MM 左右打磨完以后还要用千斤顶整形对...更多
提问人:铸造
山东 德州 08-14 01:59

各位同行,相信大家在生产球铁时,球化处理铁水至少一般都在1吨以上,, 我想问问各位前辈,如果球化处理更少的铁水,铁水的球化率有什么影响吗,比如一次性处理100Kg200kg 铁水量。对铁水质量会有什么影响吗?

RT-FLEX:应该综合考虑,应以能浇好铸件为原则,还要考虑尽量缩短浇注时间防止球化衰退,我单位浇薄壁件时就...更多
提问人:dfzm771212
安徽 淮北 08-09 12:25

大家好 各位同行,能不能介绍各自工厂球化处理的方式 另外,有哪位高人是用盖包球化的处理方式来处理的

dfzm771212:大神们,给点经验吧!
提问人:fbai
07-16 15:59

喂丝球化工艺在我国已经推行了好多年,不知道现在普及到了什么程度?请使用过和正在使用这种球化工艺的同行积极交流发言,总结一下该种球化方式的优点和不足。

dcg0531:谈不上普及,只是少数厂家在用,由于喂丝法球化所用的芯料大都是高镁合金,因此有镁球铁球径小、球...更多
提问人:马啸伟
广东 潮州 07-05 15:28

最近在做普通球铁400-18.因为是铸态,就把处理后Si含量控制在3.8-3.9,以前处理后C在3.7左右,但是现在处理后的C含量特别低,在3.2-3.3%之间,原铁水C含量在4.0%以上,不知道这样对铸件是否有影响。化学成分使用炉前光谱仪打出来的。请问各位前辈是否出现过类似情况。小弟在此谢过!

castengineer:液淬!5㎜铁水滴。1280度,通过即使很短时间进入水中,!水汽化,降低铁滴冷却速度!!,不一...更多
提问人:njrzm
辽宁 辽阳 07-04 11:15
回复

一台好的喂线机是喂线球化处理工艺是前提,包芯线的质量是保障,喂线的速度和射入的角度是关键。 与冲入球化处理工艺相比,喂线球化处理工艺从实际应用情况看,存在明显优势: (1)用喂线球化工艺的温降比冲入法小,因为冲入法所需平均分化剂和孕育剂的量比较大,铁液反应时间长。 (2)用喂线法进行脱硫、球化与孕育处理可以消除人为因素的干扰,因而从现性好,可以使被处理的铁水的残余镁含量保持在同一数量级的很小波动范围内,从而使产品质量稳定。 (3)可使所加入的使金一直处在处理包底部的铁水中融化,因而能避免合金在渣面上的氧化与烧损,增加合金与铁水的作用时间,从而提高合金的收得率,减少其用量降低处理成本。 (4)可在一次操作中完成铁水的脱硫、球化和孕育处理,因而操作简单,省时省力。 (5)被处理的铁水增硅少,脱硫、球化和孕育处理的总增硅量仅为0.6%左右,因而可以大量使用回炉料。 (6)无需再次对球化剂称量,倾倒,夯砸和覆盖,因而即省事省力又不会干扰处理结果。 (7)可对作业产生的烟气和弧光进行管理和控制,从而减少或消除球化作业对环境的污染。 (8)灰铁和球铁可以随时随意进行转换,无需换包。 (9)由于合金加入量少,因而渣量少,且是干渣因此容易扒渣,铁液干净。 (10)能使球化处理作业机械化和自动化,因而使合金加入量准确,球化作业稳定,并可以消除工人繁重的体力劳动。

提问人:四海人士
黑龙江 鸡西 06-27 20:18

原来有个观点是高温出炉低温浇注,对于球铁而言是球化处理时温度不能高,原铁水温度高,镁的吸收率低,也容易衰退……,而现在都追求高温处理,温度偏高更有利于铸件质量。请求高手给予解答 补充条件:在铸件相同的情况下球化处理温度比较

四海人士:球铁高温出炉是必须的,否则铸件质量很难保证,而浇注温度则视铸件大小、壁厚、铸件结构、随流孕育...更多
提问人:xyz30270
山东 济宁 05-22 23:35
回复

在生产球铁过程中,发现球化处理包有时粘渣严重,特别是这次换成3-7球化剂生产时特别明显,并造成处理包容量急骤降低,铁水温度降低也快。有说是球化剂中钙高造成的,但我查一下化验结果,钙在球化剂中含量在2.0%左右。比3-8球化剂的2.6%低,用3-8牌号的球化剂就没有出现同样的问题。请各位专家出谋划策,能不能指教一下。

提问人:小学徒
安徽 六安 05-13 11:06

在图谱中看到型上球化处理一词.不知如何做.请高手指导.

dcg0531:就是在横浇道上做一个球化反应室,也叫型内球化,可以防止衰退